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齐鲁氯碱厂根据市场导向优化生产效益增齐鲁氯碱厂根据市场导向,严细管理练内功,努力做好生产优化和节约工作,提升各项经济技术指标,稳定装置长周期运行,确保了效益最大化。今年上半年,该厂实现利润1.53亿元。 齐鲁氯碱厂根据全年任务目标,在准确分析装置生产状况和市场信息的基础上,提出了“抓三基、保安全,重优化、求效益”12字工作方针,围绕增产、降耗和创效,重点在优化生产上做文章,努力挖掘装置在增产增效、节能降耗等方面的潜力。 优化生产运行方案,做好“减法”降本。该厂通过技术改造,优化了氯乙烯装置裂解炉燃料供给,以廉价的焦化干气替代碳四作为氯乙烯装置裂解炉燃料,上半年累计使用焦化干气1.42万吨,降低燃料成本2564万元。 优化生产组织,根据市场产品盈利能力平衡氯气资源,做好“加法”增效。PVC装置是该厂氯气的主要下游用户,年产量达60万吨,规模效益明显。但从去年至今年一季度,整个行业一直徘徊在低谷。该厂及时优化氯气供应,将原本用于PVC装置的氯气优先供应给下游另一平衡氯气的环氧氯丙烷装置,保证了该装置开足马力,稳产高产。今年上半年该厂环氧氯丙烷产量比去年同期超产100多吨,直接增加效益200多万元。进入二季度,PVC市场行情好转,该厂又适时组织这一装置的高负荷生产,并及时调整PVC产品牌号。来自该厂生产管理部门的统计数字显示,上半年该厂优化生产直接增效1000万元。 优化全厂的停开车消缺方案,利用“乘法”效应,提高工作效率。该厂注重统筹管理,在决策装置停车处理问题上,坚持上下游兼顾。在装置计划停车的情况下,努力安排上下游装置利用生产间隙,集中处理日常积累的生产及设备问题,避免临时非计划停车,维护装置长周期运行,减少了装置停开车过程中的物料损失和消耗。 优化水、电、汽资源利用,做足“除法”降耗。该厂将新老装置技术经济指标合并考核,加大考核权重,降低了综合能耗和物耗。其中PVC吨产品氯乙烯单耗同比降低4.1千克,累计增效612万元。环氧氯丙烷吨产品综合能耗672.9千克标油,同比降低5.8%。该厂还优化水平衡方案,制定实施20项减排措施,使氯乙烯和离子膜烧碱的吨产品耗水同比大幅降低。在节电方面,通过实施19台机泵变频节电改造、液氯单元冷冻机单机运行、停用过度照明灯具、1号聚氯乙烯装置优化汽提干燥线等措施,保证了上半年全厂用电总量比计划节约2.3%。 |
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